力帆QC小組秉承一貫不畏挑戰(zhàn)的作風,決定在車間實現(xiàn)設(shè)備換人,全面取消中間產(chǎn)品素片的人工轉(zhuǎn)運和人工上料環(huán)節(jié)。
經(jīng)過深入研究,小組成員發(fā)現(xiàn),要想實現(xiàn)素片的層間自動化轉(zhuǎn)移和自動上料,有很多需要改造的難點。自動化轉(zhuǎn)移對于素片質(zhì)量保障的控制要求較高,目前行業(yè)內(nèi)還沒有100%實現(xiàn)素片自動化轉(zhuǎn)移的方法。
為了實現(xiàn)既定目標,小組成員前往多家藥企進行調(diào)研學習,查閱各種文獻,借鑒先進的技術(shù)理念,提出了適應(yīng)車間現(xiàn)狀的三種實施方案,并最終確定使用重力下料系統(tǒng)進行素片的層間自動化轉(zhuǎn)移。
為了保證下料系統(tǒng)匹配車間的實際情況,廠家工程師也參與到系統(tǒng)的設(shè)計過程中。小組成員一有時間便主動聯(lián)系工程師優(yōu)化設(shè)計理念,修改設(shè)計方案。系統(tǒng)安裝到位后,小組成員立即展開參數(shù)摸索工作,通過多次調(diào)試數(shù)據(jù),確認了系統(tǒng)運行的最佳參數(shù)。
一切進展看似順利之際,發(fā)生了一個意想不到的情況——在試機進行系統(tǒng)參數(shù)驗證時出現(xiàn)了素片破損現(xiàn)象。為了找出試機失敗的原因,驗證專員帶著設(shè)備機長,在下料間連續(xù)奮戰(zhàn)14個小時,搬著20公斤的素片爬了30多趟鋼梯,反復(fù)調(diào)試,一直奮戰(zhàn)到凌晨2點,才找出問題的癥結(jié)所在。通過后續(xù)的設(shè)備技改,問題得以解決,為后續(xù)一系列確認工作的成功實施提供了保障。
目前,重力下料系統(tǒng)已投入使用,車間徹底取消了人工經(jīng)鋼梯搬運物料工作,消除了生產(chǎn)過程中繁瑣的人工上料操作,減輕了崗位人員的工作負擔。
成功不是偶然的,正是因為有這樣艱苦奮斗、不達目的不罷休的精神,力帆QC小組才最終完成了技改。未來,力帆QC小組還將繼續(xù)奮力揚帆,持續(xù)技改創(chuàng)新,為生產(chǎn)保質(zhì)增效。
http://bk.cnpharm.com/zgyyb/2020/04/13/309831.html
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